一区免费视频_亚洲精品成人av在线_久久99国产精品久久99果冻传媒_毛片网站多少

  為機床工具企業提供深度市場分析                     

用戶名:   密碼:         免費注冊  |   申請VIP  |  

English  |   German  |   Japanese  |   添加收藏  |  
沈陽機床

車床 銑床 鉆床 數控系統 加工中心 鍛壓機床 刨插拉床 螺紋加工機床 齒輪加工機床
磨床 鏜床 刀具 功能部件 配件附件 檢驗測量 機床電器 特種加工 機器人

機器人

電工電力 工程機械 航空航天 汽車 模具
儀器儀表 通用機械 軌道交通 船舶

搜索
熱門關鍵字:

數控機床

 | 數控車床 | 數控系統 | 滾齒機 | 數控銑床 | 銑刀 | 主軸 | 立式加工中心 | 機器人
您現在的位置:機器人> 技術前沿> 工業機器人在數控加工中應用
工業機器人在數控加工中應用
2020-12-30  來源:廣州工程技術職業學院   作者: 趙少君 林雁飛



     摘要:本文通過對兩臺 FANUC 數控機床進行改造,與 ABB 機器人組成數控加工的生產線。生產線中由 PLC 控制機器人在導軌上來回運動于兩臺數控機床之間上下料,并把加工好的工件進行碼垛。實現了工件自動裝卸與加工成品碼垛擺放,提高了數控加工產品的精度與效率。
  
     關鍵詞:工業機器人編程;PLC 編程;數控機床生產線

     隨著制造業的不斷發展,制造業中引入了機器人技術,使得產品質量在精度與穩定性上都有了很大的提高,也大大緩解了對大量熟練工人需求缺口。為企業提高了生產效率,節省了人工成本與加工成本,也提高了企業的競爭力。本文以如何構建數控機床加工與機器人組成的智能生產線為例,論述生產線的組建與在生產中的應用方面作出初步的探討與研究。
  
     1 、生產線的組成與布局
  
     本文所述的生產線由兩臺 FANUC 數控車床、ABB 機器人、機器人導軌、放料臺、PLC 設備組成。兩臺數控車床并排排列,機床 #1 旁邊放在上料臺,機床 #2 旁邊放置下料臺,兩臺機床前面放置機器人導軌,機器人放置在工作臺上。

     2 、生產線工作原理
  
     首先 PLC 控制機器人在導軌上回零點,然后去取料等待點,等待放料臺的物料到達位置信號后,機器人到達取料點,機器人取料,取料后等待數控機床 #1 自動開啟機床門,張開機床液壓卡盤,機器人放料進入卡盤,卡盤自動夾緊,機器人松開物料并撤出機床范圍,機床門關閉,機床啟動自動加工,機器人等待自動加工完成,機床加工完成后機床門自動打開,機器人進入機床里面夾住半成品工件,機床卡盤松開,機器人帶著物料撤出機床范圍,PLC 控制機器人運行到機床 #2 放料處,等待 2 號機床打開機床門,重復以上 1 號機床的所實施的動作,最后把加工完成的工件通過碼垛方式擺放好工件。

表 1 機器人輸入信號 DI 與輸出信號 DO 與地址分布
 
  


     3 、數控車床改造
  
    本例中數控車床沒有液壓控制開關門裝置,需要加裝液壓裝置,控制機床的門開關功能。由于機床要與機器人進行通信,需要從機器人的 I/O 板接口接線到機床系統以控制機床的門的開關、夾具的松緊、機床的啟動、機床的停止等功能。要對機床進行接線改造,具體的接線參考表 1 所示。

     4、 PLC 控制機器人在導軌上運行

     由于兩臺數控機床尺寸較大,機器人在固定位置難以服務于兩臺機床的上下料,需要添加導軌,通過 PLC 控制機器人在導軌上運行,以達到服務于兩臺機床的目的。
   
    如圖 1 所示,PLC 控制機器人運動,開始時候,位機器人在任意位置 A 點,首先控制機器人返回導軌原點,接著機器去到取料等待點位置等待取料,物料準備好后,發出信號,機器人去到取料點進行取料并等待機床 #1 打開機床門放料進入機床,放好物料后等待機床 #1 加工完成,機器人取出機床半成品,去到D 點機床 2# 放料點,完成一個加工周期。編輯以上動作的 PLC 控制程序,需要用到 FX1N 系列 PLC編程,使用 FX1N 的簡易定位控制指令來實現。本文用到簡易定位控制指令中的原點回歸 FNC156 (ZRN)、絕對位置控制FNC158(DRVA)兩種。
 
  
  
圖 1 PLC 控制機器人運動的位置圖

  
     4.1 原點回歸指令 ZRN。

    當可編程控制器斷電時會消失,因此上電時和初始運行時,必須執行原點回歸,將機械動作的原點位置的數據事先寫入。


  
    ① S1 : 指定原點回歸開始的速度。② S2 :爬行速度。③S3 :指定近點信號輸入。④ D:指定有脈沖輸出的 Y 編號(僅限于 Y000 或 Y001)。
  
     4.2 絕對位置控制指令 DRVA 。

     以絕對驅動方式執行單速位置控制的指令。

  
     ① S1:輸出脈沖數。② S2:輸出脈沖頻率。③D1 :脈沖輸出地址,指令僅能用于 Y000、Y001。④D2 :旋轉方向信號輸出地址。
  
     根據以上分析與指令應用,PLC 控制程序編寫(截取部分程序)如圖 2:程序中 X005 是機器人急停按鈕,X001 為導軌急停按鈕。第 8 行為返回零點,第 31 行為去取料等待點。


  
圖 2 PLC 控制機器人導軌運行程序

     5 、機器人編程
  
     5.1 DI 與 DO 信號設置
  
     為了后面程序的編輯,首先要設置好 I/O 通信。本例使用的機器人自帶 ABB 標準 I/O 板 DSQC652,有 16 個數字信號輸出接口與 16 個數字信號輸入接口。具體接線參考機器人輸入信號 DI 與輸出信號 DO 與地址分布表 1,其中輸入信號端口 14、15、16 接入到 PLC 的輸出端口,輸出端口 7 接入到 PLC 的輸入端口,以控制機器人在導軌上的運行。在示教器上設置輸入輸出信號時候,可根據表 1 所示接好的線設置從 DI1-DI16 的輸入信號與 DO1-DO12 的輸出信號。
  
     5.2 程序編寫
  
    為了便于對程序的管理與調試,可把程序分成幾個例行程序。分別為主程序,夾取物料程序,物料裝夾到機床程序,機床運行加工程序,工件放置程序,中斷程序。其中中斷程序主要用來應對緊急情況的處理,一旦出現程序錯誤或者信號異常情況,機器人馬上跳轉到中斷程序里,作出相應的緊急處理,以確保生產的安全。
  
     5.3 機器人坐標點選取
  
     上料臺與下料臺的物料與產品成品都需要規則排列。上料時候機器人可分別對各物料的位置進行定位抓取,也可以通過碼垛編程方式進行定位抓取。完成加工后也可以以同樣方式進行放置成品。機器人工作時候需要找到合適的坐標點,坐標點選取直接影響到上料的精確度與產品加工的精度,同時也要避
免機器人與機床的碰撞。通過上述步驟,在示教器把程序編輯完成后,要先運行調試,檢測程序運行情況,是否達到預期效果,調試完后方可以投入到真正的加工生產中去。

     結束語
  
     本文以如何構建數控機床加工與機器人組成的生產線為例,探討生產線的組建與在生產中機器人編程的技巧。實現了數控加工智能化,使得數控加工變得簡單而不再勞累。提高了數控加工的安全性與產品的質量,也提高了生產效率,降低了加工成本。
    投稿箱:
        如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯系本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com