基于 PLC、變頻器和觸摸屏的 T68 型鏜床電控系統(tǒng)改造
2019-3-1 來源: 淮海技師學(xué)院 作者:湯波紅
摘 要:T68 型臥式鏜床是我國目前普遍使用的一種機床,對加工精度要求較高。部分企業(yè)及高校仍采用傳統(tǒng)的繼電接觸器對 T68 型臥式鏜床的電路進(jìn)行控制,使 T68 型臥式鏜床存在線路復(fù)雜、可靠性差、故障檢測與排除難度大等問題。本文提出了采用可編程控制器(PLC)、變頻器和觸摸屏對 T68 型臥式鏜床電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計、改造,提高了 T68 臥式鏜床電氣控制系統(tǒng)的可靠性和抗干擾能力,減少了維護(hù)、維修的工作量,保證了 T68 型臥式鏜床電控系統(tǒng)的快速性、準(zhǔn)確性、合理性 , 提高了經(jīng)濟(jì)效益,使整個生產(chǎn)系統(tǒng)得到優(yōu)化。
關(guān)鍵詞:T68 鏜床; PLC;觸摸屏;變頻器;改造
鏜床是精密加工機床的一種,在冷加工中使用較多,大多用來加工精度、光潔度要求較高的孔以及各孔間的距離要求比較精確的零件。T6 型臥式鏜床主要用于鏜孔、鉸孔、鉆孔、加工端平面。隨著先進(jìn)技術(shù)的不斷發(fā)展,特別是 PLC、變頻器、觸摸頻等自動化新型控制策略的應(yīng)用,控制方法由手動控制到由 PLC 控制,控制功能由簡單控制發(fā)展到智能控制,控制原理由硬接線繼電接觸器控制系統(tǒng)發(fā)展到以微處理器為核心的自動控制系統(tǒng)。如果繼電接觸控制系統(tǒng)的某一個接觸器壞了,都有可能使整個系統(tǒng)癱瘓,而故障的查找和排除又非常困難。由于繼電接觸器控制系統(tǒng)存在的可靠性低、適應(yīng)性差等問題,不但影響生產(chǎn)效率,而且維護(hù)也不方便。基于這些問題 , 本文通過用 PLC 變頻器、觸摸屏控制系統(tǒng)改造了原來的 T68 鏜床繼電接觸控制系統(tǒng),改善了其性能,提高了自動化程度,同時也提高了生產(chǎn)效率,并能準(zhǔn)確地保證其加工精度。
1 、T68 臥式鏜床概述
1.1 T68 臥式鏜床的主要結(jié)構(gòu)
T68 臥式鏜床主要由床身、前立柱、后立柱、工作臺、鏜頭架、尾架等構(gòu)成。
1.2 T68 型臥式鏜床電氣原理圖及控制要求
(1)各方向的進(jìn)給運動都有正反兩個方向的轉(zhuǎn)動,故主電機必須能實現(xiàn)正、反轉(zhuǎn);(2)根據(jù)快速進(jìn)給要求,主電動機要能實現(xiàn)正、反轉(zhuǎn)的點動控制;(3)主電動機為雙速電機,可提供高、低兩種速供選擇,運轉(zhuǎn)時應(yīng)先經(jīng)低速啟動再換接到高速運轉(zhuǎn)。
2、 PLC、變頻器、觸摸屏改造 T68 型鏜床
2.1 確定改造方案
(1)按照 T68 鏜床電氣控制原理及控制要求,明確改造思路;(2)原線路中的主令電器(按鈕、行程開關(guān)等)不可變動;(3)采用單臺變頻器替代 T68 臥式鏜床原有雙速電機電路,用變頻器驅(qū)動普通三相異步電動機實現(xiàn)主軸電動機調(diào)速,省去時間繼電器;(4)確定人機界面的控制功能,使用觸摸屏進(jìn)行操作,使操作得以簡化,設(shè)計觸摸屏畫面;(5)用 PLC 編程控制
T68 臥式鏜床繼電器控制中的硬接線,使用晶體管輸出型 PLC,增加 DC24V 繼電器,以驅(qū)動接觸器線圈。
2.2 確定變頻器型號、改造優(yōu)點
(1)選擇變頻器型號:本文選用三菱型號為 FR-
E740 的變頻器。
(2)變頻器改造優(yōu)點:1)節(jié)能,提高生產(chǎn)效率;2)應(yīng)用變頻調(diào)速能實現(xiàn)無極調(diào)速;3)運用變頻調(diào)速能優(yōu)化生產(chǎn)工藝過程,提高產(chǎn)品性能,提高生產(chǎn)線自動化和改善適用環(huán)境等。
2.3 選擇觸摸屏型號、設(shè)計觸摸頻畫面
(1)選擇觸摸屏型號:本文中擬采用三菱 GT1055觸摸屏
(2)觸摸屏畫面要求能實現(xiàn):1)進(jìn)入 T68 臥式鏜床操作系統(tǒng);2)觸摸屏操作有效與無效控制;3)主軸正轉(zhuǎn) M0、反轉(zhuǎn)啟動 M1 控制;4)主軸點動正轉(zhuǎn) M2、點動反轉(zhuǎn) M3 控制;5)主軸停止 M4 控制。
(3)設(shè)計觸摸屏畫面。
2.4 T68 型臥式鏜床控制線路的 PLC 改造
(1)選擇 PLC 型號:根據(jù)控制要求,僅需要 11 個輸入點,7 個輸出點,又基于三菱的 PLC 價格便宜且在市場上應(yīng)用廣泛,適用于經(jīng)濟(jì)型的改造,因此,選用三菱型號為 FX3U-48MT 的 PLC。
(2)繪制改造后的電氣控制線路圖:根據(jù)改造方案,設(shè)計 T68 臥式鏜床改造后的電氣控制線路圖,增加斷路器 QF 為必要的保護(hù)。
(3)設(shè)計 PLC 程序。
3 、控制系統(tǒng)改造后的調(diào)試
用戶程序設(shè)計完成后,一般先做模擬調(diào)試,驗證設(shè)計的程序是否符合要求。在模擬調(diào)試時,外接部分的輸入開關(guān)作為模擬輸入信號,通過觀察輸出模塊上二極管的發(fā)光情況來判斷 PLC 的輸出是否正常,發(fā)現(xiàn)問題立即檢查和修改程序,直至達(dá)到控制要求。其次再進(jìn)行聯(lián)機調(diào)試,即將通過模擬調(diào)試的程序進(jìn)一步連接設(shè)備調(diào)試,循序漸進(jìn)的進(jìn)行,先連接 PLC 輸入設(shè)備,再連接輸出設(shè)備,最后接上實際負(fù)載等逐步進(jìn)行調(diào)試,逐一排除調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題 , 直至調(diào)試成功。
4 、結(jié)語
以原有的 T68 型臥式鏜床控制系統(tǒng)為基礎(chǔ),經(jīng)三菱FX3U-48MT 的 PLC、GT1055 觸 摸 屏、FR-E740 的變頻器改造后,并利用三菱 FX3U-48MT 型號的 PLC對編程結(jié)果進(jìn)行驗證。設(shè)計出了符合生產(chǎn)要求,自動化程度相對較高,應(yīng)用前景廣泛的基于 PLC 觸摸屏、變頻器控制的 T68 型臥式鏜床電控系統(tǒng)。通過調(diào)試運行,證明了控制系統(tǒng)改造的合理性和整個系統(tǒng)方案的正確性,通過改造使傳統(tǒng)的鏜床成為機電一體化的新產(chǎn)品 ,提高了生產(chǎn)過程的效率、降低了成本、節(jié)省了能源。控制系統(tǒng)能滿足所需要求,達(dá)到了預(yù)期的目的。
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