【摘 要】 德國馬豪公司生產的MH600C加工中心因長期使用,液壓系統(tǒng)泄漏,壓力不足;壓力保不住壓,導致液壓泵頻繁啟動打壓;更換刀具時夾持有異常,自動換刀功能喪失。經修理改造,設備恢復正常使用。
【關鍵詞】 加工中心;蓄能器;自動換刀
1 、設備基本現(xiàn)狀
我公司機加分廠加工中心,型號 MH600C,設備出廠編號:661872,廠內編號:3402001,為德國馬豪公司 1993 年生產的設備。
該設備因長期使用,出現(xiàn)以下故障:
(1)液壓系統(tǒng)泄漏,壓力不足。
(2)壓力保不住壓,導致液壓泵頻繁啟動打壓。
(3)更換刀具時夾持有異常,自動換刀功能不正常。
2 、故障原因分析及措施
(1)工作臺加緊液壓缸體磨損、密封圈損壞缸體泄露、液壓閥泄露,導致系統(tǒng)壓力不足;準備檢修缸體及液壓閥,更換密封圈。
(2)蓄能器壓力不夠,保不住壓,檢修蓄能器。
(3)自動換刀部分部件損壞,功能喪失。因設備已停產,無法購買,只能制作備件進行更換。
3 、修理改造方案
3.1 液壓部分解決方案
3.1.1 液壓系統(tǒng)結構原理
如圖,開機后,液壓泵開始向系統(tǒng)在數(shù)秒時間內供油,建立所要求的工作壓力。工作中,若壓力低于30bar,壓力開關使機床停機。液壓系統(tǒng)正常工作壓力在110bar至130bar之間,如運行中系統(tǒng)工作壓力低于110bar,壓力開關會使油泵開啟,重新加壓。高于130bar就靠溢流閥來調節(jié)液壓系統(tǒng)的壓力,液壓油從溢流閥流回油箱,保持正常工作壓力。另一方面溢流閥上的安全閥將系統(tǒng)安全壓力設定為140bar,以保護和防止過載。蓄能器的作用起保壓作用,儲蓄液壓油,在夾頭持續(xù)加緊時,常用它提高使用效率,即油泵工作時,液壓油進入蓄能器儲存起來,當達到加緊壓力使刀具加緊后,液壓泵可停止工作,靠蓄能器補償漏油保持壓力。
1.加油口蓋及過濾網;2.電磁閥塊集成;3.電器連接;4.電機-泵單元;5.回油過濾器;6.蓄能器;7. 液壓泵;8.油位顯示帶溫度計;9.壓力開關;10.壓力表;11.泄油堵頭;12. 溢流閥(安全閥);13.壓力控制單元
3.1.2 液壓系統(tǒng)清洗及換油
為確保液壓系統(tǒng)工作正常,首先必須對管道、流道等進行循環(huán)清洗。液壓裝置經過長期工作后,油液劣化、橡膠落渣、金屬磨耗物等雜質影響系統(tǒng)正常工作。清洗過程中要經常輕輕地敲擊管子,這樣可收到除去水銹和塵埃的效果。清洗20min后要拆卸濾油器,檢查污染物的情況,并把濾網清洗干凈。然后,再次進行清洗,反復多次,直至清洗到使濾油器上無大量的污染物出現(xiàn)為止。清洗時間的長短應根據(jù)系統(tǒng)的復雜程度、油液的污染程度和過濾要求等因素來確定。按設備使用說明書上規(guī)定的油品牌號加油,加油必須過濾,注意清潔。
3.1.3 油缸及部件檢修
檢查修理工作臺加緊油缸,更換密封圈,擰緊閥蓋及管接頭,消除泄露。
3.1.4 溢流閥修理改造
溢流閥存在故障,泄露嚴重,長時間不斷卸荷,引起油溫上升較快,修理方案:
(1)研磨閥體孔,根據(jù)修復后尺寸重做滑閥,使各項精度達到要求。
(2)更換調壓彈簧。
(3)調壓后應緊固鎖緊螺母。
(4)研磨閥座孔,將封油面圓度誤差控制在0.005~0.01mm,表面粗糙度值Ra≤0.8μm。修磨錐閥,其表面粗糙度值Ra應達到0.4μm。
3.2 檢修蓄能器,徹底解決故障
該蓄能器(也叫儲能罐)為德國產品,正常工作壓力不低于80MPa。因系統(tǒng)保不住壓,判斷蓄能器故障為氮氣不足,需要對其充氮氣。但其結構與國內產品不一致,無專用充氣裝置。蓄能器上端進氣閥門鎖緊外螺紋為M28×1.5,國內充氣管進氣接口內螺紋只有M14×1.5,無法對接。其二,國內充氣裝置為頂桿結構,而此蓄能器進氣結構為內六方螺桿旋動閥門加放氣方式。經認真研究和反復試驗,我們對國產加氣裝置進行了改裝,制作轉換套,轉換套一頭為內螺紋 M28×1.5,一頭為外螺紋M14×1.5。制作內六方扳手,內六方扳手六方尺寸與蓄能器放氣閥內六方孔一致,一頭為3×3四方能與充氣管旋鈕內頂針相連。增加防漏墊圈,將頂桿結構改裝為旋轉結構。
將轉換套連接到蓄能器上,內置尼龍墊片,擰緊不漏氣;將六方扳手一頭與充氣裝置旋鈕內頂桿連接插入轉換套孔內,另一頭與放氣閥內六方孔連接,充氣裝置與轉換套上部連接緊固。旋動充氣裝置旋鈕,即可打開蓄能器放氣閥,給其充放氣。
將充氣裝置另一端與氮氣瓶連接,旋開氮氣瓶閥充氣,當壓力表上顯示的氮氣壓力超過80MPa后,即可用。
蓄能器壓力達標后,再逆時針旋轉充氣裝置旋轉開關并用力擰緊,即可關閉蓄能器的進氣閥。最后拆下充氣裝置及轉換套等,蓄能器修復完成,解決了蓄能器充氣問題,效果良好。
3.3 機械部分自動換刀故障修理
換刀機構故障,傳動齒輪損壞。該傳動齒輪為尼龍壓鑄成型,長時間運行后,疲勞斷齒。
故障處理:鑒于工藝的限制,改用鋁制齒輪代替原有齒輪,測量計算各數(shù)據(jù),用線切割機加工成型,如下圖:
4、 結束語
通過改造方案的實施,徹底解決了設備現(xiàn)有存在的故障,消除了液壓系統(tǒng)的泄漏,壓力不足,更換刀具時夾持不緊,自動換刀功能喪失等故障;使設備恢復使用功能,達到完好水平,投入生產使用,滿足生產工藝要求。
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