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變頻器在鏜床進給系統改造中的應用
2017-7-3  來源:變頻器;直流調速系統;鏜床;進給;驅動  作者:程海龍 ,王慧

      摘要:針對英鏜機床存在的滑枕易損壞問題,將機床的進給系統改造成由變頻器驅動,提高設備穩定性,降低工人的勞動強度。

      關鍵詞:變頻器;直流調速系統;鏜床;進給;驅動

      做為粗加工的 10 英寸銑鏜 (下稱:英鏜) 是50 年代的陳舊設備,設備狀態已不穩定,特別是滑枕走刀部分進給傳動離合器經常打滑發熱,甚至抱死,無法脫開,致使離合器線圈經常燒壞。由于離合器安裝空間小,拆裝不便,給設備維修帶來很大困難。為此筆者結合變頻器在其他設備上的使用效果,對英鏜進給控制系統進行改造。

      1.異步電動機調速原理及選擇

      1.1 異步電機調速原理

      異步電機轉動是由定子主磁通和轉子電流相互作用產生的。產生轉子電流的必要條件是轉子繞組切割定子磁場的磁力線。因此,轉子的轉速 n必須低于定子磁場的轉速 n0,兩者之差稱為轉差:



      由此可知異步電動機有以下幾種調速方法:(1) 改變磁極對數 p; (2) 改變轉差率 s; (3)改變頻率 f (變頻調速)。本次改造利用 ACS510 變頻器可連續改變供電電源頻率的特性,連續平滑地調節電動機轉速。異步變頻調速電機具有調速范圍廣,調速平滑性能好,機械特性較硬的優點,可以方便地實現恒轉矩或恒功率調速,其調速特性與直流電動機調壓調速和弱磁調速十分相似。

      1.2 異步電動機的選擇

      電機的“扭矩”


      根據對各鏜床進給系統對比分析可知,英鏜的滑枕橫截直徑面積為 0.7 m2,德系鏜銑床滑枕的橫截面積為 0.2 m2,即存在一定差距。

      德系鏜銑床進給系統的電機功率 40 k W,轉速1 500 r/min,電機的轉矩 T=254.67 N·m;原英鏜滑枕驅動主軸電機功率 100 k W,電機轉速為 1 500 r/min,電機的轉矩為 636.67 N·m,依據英鏜老化程度及上述統計的機床數據,估算英鏜滑枕驅轉矩約為 350 N·m,由此根據滑枕電機的驅動轉矩及進給電機需要的最低轉速,算出電機功率為 30 k W,轉速 730 r/min,最終選定 YZP250M-8,30 k W 電機。

      2.變頻器的控制系統

      2.1 電氣原理圖設計

      本文所選變頻器的頻率范圍為 0~400 Hz。三相 380 V 交流電壓通過斷路器 QF1001 和接觸器K1001 接到變頻器的電源輸入端 U11、V11、W11上,變頻器輸出電壓 U2、V2、W2 接到負載電動機 M 上。QF1001 是電源總開關,有短路和過載保護作用,K1001 是送電接觸器,當控制回路給出送電指令后,接觸器吸合。制動電阻直接接到 R- 與R+端,在電動機制動時,會有部分能量要回饋到變頻器內部,制動電阻的作用就是負責消耗這部分能量。對滑枕正反轉的快速移動控制是通過K75、 K106、 K107 繼電器帶動輔助點實現 。 當K75 和 K106 繼電器吸合時 , 端 子 DL1、 DL2、DL3 得電,變頻器作正向快速運轉,當 K75 和K107 繼電器吸合時,端子 DL1、DL3 得電,變頻器作反向快速運轉。對滑枕進給控制是通過變頻器的模擬 I/O 端子排,用電位計控制 AL1 端的模擬量輸入電壓,改變變頻電機的輸出頻率,調節電機速度;當 K75、K106 繼電器吸合時,DL1、DL2得電,DL3 失電,電機正方向進給,通過調節RP101 調節電機正向進給速度;當 K75、K107 繼電器吸合時,DL1 得電,DL2、DL3 失電,電機反方向進給,調節 RP101 調節電機反向進給速度(見圖 1、圖 2、表 1)。

      2.2 程序和電氣回路設計

      由于英鏜是老舊設備,為了使機床更好地啟動,克服滑枕間隙大,啟動沖量大,啟動矩大的缺點,特設計滑枕停止反向程序,以降低啟動沖量 (見圖 3)。


圖 1 ACS510 變頻器調速原理圖 1


圖 2 ACS510 變頻器調速原理圖 2

      由圖 3 可知,當 SW2B 的滑枕和主軸選出按鈕按下,PLC 輸入點 I0.09 閉合,在其他條件均滿足的條件下,ZW 快速正向 207.01 啟動,205.08 中間繼電器自鎖,205.08 中間繼電器吸合;0.8 s 后,TIM023 時間繼電器吸合;TIM023 時間繼電器動作,帶動 ZW 快速反向繼電器啟動,滑枕停止反向啟動;205.08 中間繼電器吸合,1.6 s 后 TIM022 繼電器動作,滑枕停止。

      2.3 變頻器參數設置

      在變頻器的輸入項目中有些是電機基本參數,如電機的功率、額定電壓、額定電流、額定轉速、極數等。這些參數非常重要,將直接影響變頻器中一些保護功能的正常運行,一定要根據電機的實際參數正確輸入,以確保變頻器的正常使用。本文所選電機參數如下:電機型號 YZP-250M-8,

表 1 輸入/輸出地址表






圖 3 滑枕停止反向程序

      電機 30 k W,額定電壓 380 V,額定電流 63.4 A,電機的額定轉速 730 r/min。所對應電機的變頻器參數:

      9901:電機語言選擇,參數為 1=中文
      9902:應用宏,參數為 1 標準宏
      9905:電機額定電壓,380 V
      9906:電機額定電流,參數為 63.4 A
      9907:電機額定頻率,參數為 50 Hz
      9908:電機的額定轉速,設定參數為 730 r/min
      9909:電機額定功率,參數為 30 k W
      1103:給定值 1 選擇,設定參數 1
      1104:給定 1 最小值,參數為 0
      1105:給定參數最大值,參數為 50
      1201:恒速選擇,參數為 3
      1202,恒速 1,設定恒速 1 為 30 Hz
      2101:起動功能,設定參數 1
      2210:轉矩提升電流,設定參數35.5 A

      3.變頻器常見故障排除

      (1) 過流 (OVERCURRENT)表現為輸出電流過大。檢查和排除步驟:①電機是否過載;②加速時間是否過短 (參數 2202ACCELER TIME 1 ( 加 速 時 間 1) 和 2205ACCELER TIME 2 (加速時間 2));③電機是否發生故障,具體檢查是否電機電纜故障或接線錯誤。

      (2) 直流過壓 (DC OVERVOLT)表現為中間回路 DC 電壓過高。檢查和排除步驟:①輸入側的供電電源發生靜態或瞬態過電壓;②減速時間是否過短 (參數 2203 DECELER TIME1 (減速時間 1) 和 2206 DECELER TIME 2 (減速時間 2));③過電壓控制器是否處于正常工作狀態。

      (3) 過溫 (DEV OVERTEMP)表現為散熱器過溫,溫度達到或超過極限值。其中,R1~R4 :115 ℃,R5/R6:125 ℃。檢查和排除步驟:①風扇是否發生故障;②空氣流通是否受阻;③散熱器是否積塵;④環境溫度是否過高;⑤電機負載是否過大。

      (4) 短路 (SHORT CIRC)表現為短路故障。檢查和排除步驟:①電機電纜或電機是否短路;②供電電源是否發生擾動。

      (5) 直流欠壓 (DC UNDERVOLT)表現為中間回路 DC 電壓不足。檢查和排除步驟:①供電電源是否缺相;②熔斷器是否已熔斷;③主電源是否欠壓。

      (6) ALI 丟失 (AI1 LOSS)表現為模擬輸入 1 丟失。具體為模擬輸入值小于參數 3021 AI1FLT LIMIT (AI 故障極限) 的值。檢查和排除步驟:①檢查模擬輸入信號源及其接線;②檢查參數 3021 AI1FLT LIMIT (AI 故障極限) 的設置值,并且檢查 3001 AI<MIN FUNCTION(AI 故障功能)。

      (7) 電機過溫 (MOT TEMP)表現為電機過熱,根據傳動的估算或溫度反饋信號。檢查步驟:①檢查電機是否過載;②調整用于估算的參數 (3 005 ~ 3 009);③檢查溫度傳感器和參數組 35 中的參數設置。

      (8) 控制盤丟失 (PANEL LOSS)表現為控制盤通訊丟失,并且傳動處于本地控制 (控制盤顯示 LOC,本地),或者傳動處于遠程控制模式 (REM,遠程),且起/停/方向/給定值信號來自控 制盤。檢查步驟:①通訊鏈路和接線是否正常;②檢查參數 3002 PANEL COMM ERROR(控制盤丟失故障);③檢查參數組 10 的參數:控制命令輸入和參數組 11 給定選擇 (傳動單元運行于 REM (遠程) 模式) 是否有誤。

      (9) 電機堵轉 (MOTOR STALL)表現為電機或工藝堵轉,電機運行于堵轉區。檢查步驟:①是否過載;②電機功率是否不夠。

      (10) 接地故障 (EARTH FAULT)具體表現包括在電機或電機電纜處檢測到的接地故障;在傳動運行或停止時都監控到接地故障;在傳動停止時接地故障檢測的靈敏度更高,并且能夠報告發生故障的位置。檢查及糾正步驟:①檢查/排除進線接地故障;②確認電機電纜沒有超過最大允許長度;③如果輸入電源是三角形連接,而且輸入功率電纜的電容很大, 則確認是否發生導致傳動停止情況下的接地故障誤報。如要禁止傳動停止時的故障檢測功能,可使用參數 3023 WIRINGFAULT (接線故障)。如要禁止所有的接地故 障檢測功能,可使用參數 3017。

      (11) 欠載 (UNDERLOAD)表現為電機負載低于期望值。檢查負載是否被斷開。

      (12) 電源缺相 (SUPPLY PHASE)表現為 DC 回路的紋波電壓太高。檢查步驟:①主電源是否缺相;②熔斷器是否熔斷。
      
      (13) 電機缺相 (MOTOR PHASE)表現為電機回路有故障或電機有缺相。檢查步驟:①電機是否發生故障;②電機電纜是否發生故障;③熱敏繼電器是否發生故障 (如果使用);④內部是否發生其它故障。

      (14) 輸出接線故障 (OUTPUT WIRING)表現為功率接線錯誤。當傳動停止時,該故障代碼監測著傳動輸入功率電纜和輸出 功率電纜的正確連接。檢查步驟:①輸入電纜連接是否不正確,即電源電壓是否沒有接到傳動輸出;②如果輸入功率電纜是三角形連接,而且輸入功率電纜的電容比較大,則判定有可能出現接地故障誤報的情況。

      4 與傳統調速系統對比分析

      4.1 性能比較

      英鏜原進給部分采用 KSA23-90 A/220 V 數控直流調速系統驅動直流電機,也可以平滑而經濟地調速。但是,結構復雜,維修成本高,勞動強度大。經過本次系統改造,采用變頻器驅動變頻電機,調速性能好,控制精度和調速的平滑性很高,調速范圍廣,通用性強,能滿足任何工況對傳動速度范圍和精度的要求,能實現平滑無級變速;且電機平衡質量高,電機風扇能有效散熱,可實現高速或低速長期運行。同時,變頻器對變頻電機保護更有效,在電機過載,外部線路出現故障時,能夠及時報警,且查找排除設備故障快速、準確;降低設備大故障的發生機率。

      4.2 成本比較

      傳統的直流調速系統控制器的造價成本大約為27 026 元 (機床的主控制系統 13 280 元;電機8746 元;零散配件 5000 元),機床電機壽命大約 5年。每年修 4 次,每次約為 1 500 元左右。變頻調速控制系統的制造成本為 19 843 元 (機床主控制系統 5 510 元;電機 9 333 元;零散配件 5 000元)。改造后的進給系統使用至今沒有發生故障。

      5.結語

      通過本次變頻調速系統的改造,再次證明變頻器在機床進給系統上比傳統直流調速系統更有優勢。本次改造重點是機床快速傳動機構,對 1~7Hz 頻率范圍電機傳動改進效果一般,可在進一步改造中通過降低齒輪嚙合傳動比來解決此問題,改進后,變頻調速系統對機床進給系統的控制將更加完善。

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