故障描述: 一臺數控鉆銑床,系統為西門子810M,在自動加工生產中突然斷電,再次開機系統無顯示,機床無法重新啟動。
經檢查,機床系統的強電回路正常,系統輸入電壓直流24 V 正常,且風機工作正常,因此判斷故障原因在系統本身。考慮到機床使用較久且操作面板部分按鍵已失效,附近一臺曲軸加工中心閑置,系統也是西門子810M,因此,將曲軸加工中心的數控系統換到該機床上,通過RS232 通信接口將程序和數據傳入存儲器內,重新啟動,系統顯示4 號報警,即測量系統的單位與輸入系統的單位之間匹配不合理。檢查機床數據的設定,NCMD 5002=00100010,根據該機床的配置,進給軸控制分辨率與輸入分辨率均在精度范圍內,且滿足控制分辨率小于輸入分辨率,匹配合理。因此,該報警指示與實際情況并不相符。
起初,以為數據在傳輸過程中出現丟失,于是降低波特率重新傳輸,試驗多次后,報警依然未解除。
經過仔細對比校正,原來兩臺機床雖然同為西門子810M系統,但版本號不相同。重新啟動進入系統初始化菜單,找到軟件版本號,將NC MD 157=1223 更改為NC MD 157=1237,再次啟動,報警解除。
在所有西門子810 系列的控制系統中,NC MD 157 這個數據不需要使用者輸入,而是系統在通電后自動填入,這個數據用來標識控制系統和軟件版本。在本例中,由于在數據傳輸中已經將該數據賦值,因此出現報警。這里需要特別指出,由于PLC 用戶程序編制不好,會出現一些無報警的機床故障或提供的報警指示與實際情況不符,這時就要根據實際情況綜合分析。
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