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深孔加工恒扭矩智能控制系統的設計
2018-5-4  來源:泰州學院 南京新穎氧醫療科技有限公司  作者:徐曉棟 龔玉玲 徐 俊

       摘要: 針對深孔加工中鉆頭易折斷,加工效率低等問題,設計并搭建了基于模糊 PID 控制的深孔加工恒扭矩控制系統。在分析深孔鉆機傳動系統原理的基礎上,建立主軸進給系統的傳遞函數,構建鉆頭鉆削扭矩的自整定模糊 PID 控制器,介紹以西門子 CPU224 型 PLC 和 CYB - 803S 型扭矩傳感器為核心的硬件組成,實現了通過調節鉆削進給量進而保持深孔加工過程中鉆頭扭矩恒值,并利用Matlab 進行仿真驗證。仿真結果表明,模糊 PID 控制與傳統 PID 控制和模糊控制相比,具有更好的動態穩定性,在鉆頭扭矩發生突變時,調節時間約為 1. 2 s,比傳統 PID 控制和模糊控制分別縮短57%和 25%,能夠較好地滿足深孔鉆削高效化、智能化的要求。

       關鍵詞: 深孔加工; 恒扭矩; 模糊 PID 控制

       深孔加工是在封閉或半封閉狀態下進行的,很難使用普通方法檢測鉆削狀態,且鉆頭細長,對受力變化敏感。加工過程中,隨著鉆削深度的增加,經常出現鉆削阻力快速增大,鉆頭扭矩急速增大,導致鉆頭折斷殘留在工件中,工件報廢的現象。目前,為了保護鉆頭,一般采用過載停機保護的方法,即設定鉆頭扭矩閾值,一旦鉆頭所受力矩超過閾值,進給系統立刻停止進給,復位后重新加工,如日本町田鐵工生產的自動鉆床“Micro - hole”,國內杜宏祺等人研制的深孔鉆鏜床刀具的扭矩保護系統等,這種做法可以有效保護鉆頭,但中斷了鉆削加工的連續性,加工效率較低。隨著深孔加工機械高效化、智能化的發展,對鉆削過程的控制提出更高要求,在鉆頭安全的前提下,連續、高效地加工以提高生產率,降低制造成本。因此,本文提出運用模糊控制整定 PID 控制參數,采用模糊PID控制系統實現鉆頭扭矩的動態平衡,保證深孔加工的安全性,提高深孔加工的效率。

       1、傳動系統原理圖

       深孔鉆機主要由主軸進給系統、主軸旋轉系統、扭矩傳感器、PLC 控制器和控制系統組成。

       主軸旋轉系統工作原理: 主軸旋轉系統固定在滑臺上,由主軸旋轉電動機,經過減速齒輪組和扭矩傳感器,驅動刀具主軸轉動。

       主軸進給系統工作原理: 主軸進給電動機,經過電磁離合器、減速器,驅動絲桿旋轉,由螺母帶動滑臺,實現刀具的進給運動。

       在鉆削過程中,扭矩傳感器實時檢測鉆頭扭矩,若鉆頭扭矩迅速增大,通過控制系統,經 PID 控制器傳到變頻器后,控制進給電動機減速,減小進給量,減小鉆頭扭矩,若鉆頭扭矩較小,則增加進給電動機轉速,增大進給量,保證鉆孔效率。
 
  

圖1 深孔鉆系統原理圖

       2 、主軸進給系統的模型和傳遞函數

       2.1 變頻器的傳遞函數
 
  
 

       3、自整定模糊 

       PID 控制方案在深孔加工過程中,鉆削環境多變,同時加工工件可能存在材質不均勻,從而使鉆頭扭矩變化較大,需要控制系統能對鉆頭扭矩變化作出快速響應,采用傳統的 PID 控制或者模糊控制達不到理想的控制效果。本文對傳統 PID 控制進行改進,通過模糊控制調節 PID控制的 3 個控制參數,形成自整定模糊 PID 控制方案,見圖2所示。
 
  
 
  

       3.1 模糊化
 
  
 
  

       4 、系統構成

       4.1 硬件設計

       選用西門子 S7 - 200 系列的 CPU224PLC 控制器,集成 24 個數字量 I /O 點,可連接 7 個擴展模塊輸入 /輸出模塊選用西門子 EM223,用于接受主軸扭矩的信號和輸出控制進給電動機的變頻器調節信號。主軸旋轉的調速電動機功率選用 5. 5 k W,進給電動機功率選用 3 k W。變頻器選用三菱 E540 變頻器。扭矩傳感器選用 CYB - 803S 型扭矩傳感器,其量程為 0 ~ 200 N·m; 輸出為4 ~ 20 m A 電流信號; 過壓過載滿量程 1. 5 倍壓力; 扭矩傳感器安裝位于電動機和刀桿之間,保證同軸度小于 0. 05 mm,以避免產生彎矩。安裝示意圖如圖 3 所示。
 
  

       4.2 軟件設計

       4.2.1 上位機設計

       使用 PC 作為上位機,分為手動和自控兩種控制方式,手動控制中通過進給和后退按鍵控制進給電動機正反轉,通過低、中、高控制進給量的大小。自動控制為自適應模糊 PID 控制,在保持鉆頭扭矩恒定下,實現刀具持續進給。系統監控界面還能實時顯示鉆頭扭矩、轉速和進給速度以及意外情況下的報警信號,控制系統監控畫面如圖 4 所示。
 
  

       4.2. 2 下位機設計

使用 STEP7 - Micro /WIN V4 SP8 對 PLC 進行編程,實現進給電動機的手動和自動控制。自動控制中,主要是模糊 PID 控制程序的設計,首先將設定扭矩值和測定的扭矩值儲存到 Vb100,Vb101,計算 E、EC 值存儲到 Vb102,Vb103,經過模糊化后存儲到 Vb104,Vb105 中,然后將模糊控制表存儲到 PLC 中。模糊控
 
 
  

       5 、仿真試驗

       在Matlab /Simulink 環境下,將設計好的模糊規則導入進來,結合系統提供的其他功能完成模糊控制系統的模型,見圖6所示。
 
  

       本文主要研究深孔鉆機鉆削過程中鉆頭恒扭矩的控制,即當鉆頭鉆削環境發生變化,主軸扭矩突變時,控制系統對其的響應。在穩定狀態后的第 7 s 時刻,扭矩由52 N·m 增加至 70 N·m,觀察鉆頭扭矩的變化情況,如圖 7 所示,采用普通 PID 控制器在 2. 8 s 后回到平衡位置,最大超調量為 10%左右; 模糊控制器需要 1. 6 s,最大超調量為 4% 左右; 而模糊 PID 控制器大約需要 1.2s 且基本無超調。模糊 PID 控制器的調節時間比普通 PID 控制器縮短 57% ,模糊控制器25% 。在第 12s 時刻,再次將扭矩由 52 N·m 減小至34 N·m,同樣,模糊 PID 控制器經過 1. 2 s 后再次回到平衡位置。綜上所述,模糊控制器能夠迅速響應主軸扭矩的變化,而且具有較高的抗干擾能力,控制效果比普通 PID 控制和模糊控制優越,能夠滿足快速、連續鉆削深孔的需要。

       6、結語

       該深孔鉆機床樣機已經運用到壓光輥的加工中,該工件直徑為900 mm,在圓周上分布12個小孔,孔徑為32 mm,長度為2 000 mm,經過多次重復試驗,樣機主軸進給速度穩定在 170 ~ 200mm/min 之間,每孔平均加工時間為 11 min,實現了深孔鉆削的連續加工。樣機實驗表明,模糊 PID 控制系統性能穩定,在保護刀具的同時有效地提高了加工效率,具有較強的實踐指導意義。

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