摘 要 針對氣缸缸體鑄件,建立了三維模型,并基于ProCAST對鑄造充型和凝固過程進行了模擬,獲得了溫度場的變化情況,模擬結果顯示了鑄造缺陷的位置。對模擬結果進行分析,并改進初始工藝方案。再對改進后的方案進行數值模擬,并對不同澆注參數進行模擬分析。結果表明,降低壓射速度和提高模具預熱溫度,能有效地減少縮孔、縮松等缺陷,提高鑄件品質,降低廢品率,縮短生產周期。
關鍵詞 壓鑄;ProCAST;缸體;數值模擬
壓鑄的主要特點是利用模具型腔對金屬熔體施加高壓,從而形成形狀復雜、薄壁的鑄件[1]。鋁合金壓鑄件已成功應用到汽車、摩托車、通訊、家電、五金制品等領域。隨著計算機技術的發展,數值模擬在鑄造過程中得到廣泛的應用,可用于預測鑄造缺陷,如縮孔、縮松、熱裂、冷隔等,進而優化鑄造工藝,實現理想的型腔填充。壓鑄過程中壓射速度、澆注溫度和模具預熱溫度等工藝參數對鑄件品質影響顯著。曹文炅等[2]利用數值模擬技術對船用柴油機活塞同時凝固工藝進行模擬,準確反映了熱節產生的位置;錢進[3]通過優化澆注工藝方案等方法,獲得球鐵件凝固的溫度場,進而獲得致密鑄件。
缸體零件結構復雜、多變,型腔和孔較多,同時具有不規則的外形和內腔。鋁合金缸體因為質量輕,導熱性良好,從而使用越來越普遍。
本課題利用ProCAST軟件模擬某公司鋁合金氣缸缸體的壓鑄充型和凝固過程,預測在壓鑄過程中縮孔、縮松等缺陷產生的位置,分析其原因,優化工藝案,改變工藝參數,從而提高鑄件品質。
1、 模擬前處理
1.1 模型的建立
利用三維軟件建立澆注系統模型,見圖1。缸體外形尺寸為77mm×84mm×150mm,質量為0.868kg,澆注系統質量為0.174kg。直澆道選用沉入式,內澆口設置在缸體壁厚處,可減小金屬液充型時的阻力,同時也可以起到補縮作用,內澆口數目為4個。溢流槽分布在離澆口最遠的位置以及金屬液最后充型的位置。
圖1 澆注系統模型
在ProCAST的Meshcast模塊里對模型進行網格剖分,生成體網格。為保證模擬準確性,應保證圓弧曲面劃分合理,截面內保證有一個以上的自由單元[4]。此模型生成的節點數為110?。常罚梗瑔卧獢禐椋担矗贰。常埃?。
1.2 工藝參數的確定
缸體材質為ADC12,其熱物性參數見表1。其液相線溫度為580℃,固相線溫度為518℃。需用系統中預期成分接近的A356合金。模擬試驗中,選用H13鋼作為模具材料,模具與外界的傳熱一般設置為空冷。
表1?。粒模茫保埠辖鸬臒嵛镄詤?/font>
邊界條件要根據邊界的形狀以及傳熱的情況而定,邊界的傳熱情況通常用邊界傳熱系數來衡量,包括鑄件與鑄件、鑄件和鑄型環境的界面傳熱系數兩部分[5]。壓鑄件和模具之間存在界面傳熱,且屬于金屬-金屬型傳熱。對于鋁合金壓鑄來說,界面傳熱系數常?。薄。埃埃啊病。埃埃埃祝ǎ恚?middot;℃),本模擬?。薄。担埃埃祝ǎ恚?middot;℃)。壓鑄模擬時,主要考慮壓射速度、澆注溫度和模具預熱溫度這3 個工藝參數。本課題采用的壓射速度為10m/s,澆注溫度為700℃,模具預熱溫度為100℃,模擬時間總步數為3 000,模擬終止溫度為50℃。
2、 模擬結果與分析
充型過程見圖2,整個充型過程時間為0.187s。澆注系統采用的是分叉式澆道。0.007?。叮髸r,中間兩股金屬液從橫澆道經過內澆口注入模具的型腔,見圖2a;在0.039s時,另外兩股金屬液流入型腔,在壓力作用下,金屬液一部分沿鑄件內壁向上方凸臺處流動,一部分向下流動,之后兩股金屬液平穩的向型腔底部匯聚,見圖2b;在0.137s時,兩股金屬液即將匯聚,由于兩股金屬液的流動方向不同,在匯聚時易引起金屬液的飛濺,致使充型不平穩,且金屬液前端可能出現不同程度的氧化,從而造成卷氣和氧化夾雜缺陷,見圖2c;在兩股金屬液匯聚之后,金屬液恢復平穩,在0.178s時,最終金屬液將充滿溢流槽,見圖2d。在整個過程中,沒有產生澆不足的情況。由于澆注速度較大,在充型結束時型腔內的溫度仍然接近澆注溫度700℃。
ADC12合金凝固過程見圖3。充型完成后,金屬液溫度開始下降,在0.398s時開始凝固,在31.39s時最終凝固,之后冷卻到設定的溫度。從圖3可以看出,缸體上各部位凝固是不同步的,中間薄壁處溫度下降較快,首先凝固,且橫澆道和內澆口溫度下降較鑄件快,可能出現早期凝固現象。從圖3a可見,缸體上2處的溫度明顯高于缸體1處的溫度,因此,1處比2處先凝固,造成2處無法由澆口處得到補縮,且4處的溫度低于3處的溫度,4處比3處先凝固;從圖3c和圖3d可見,在t=26.855s和t=36.435s時分別處于缸體凝固的后期和凝固剛結束的狀態,此時可以看到在3、4、2、1處的溫度依次降低,3處壁最厚,冷卻速度最慢,最后凝固,且在此處并沒有設置冒口,因此在缸體的凸臺處可能會出現縮松、縮孔缺陷。
圖2 充型過程
圖3 ADC12合金凝固過程模擬
圖4為ADC12合金的凝固缺陷預測。由圖4a可知,在充型0.175s時壓鑄件出現氧化夾渣處的充型情況,橢圓位置標注的是金屬液在缸體里最后填充的地方,可見此處有明顯的卷氣,容易造成形腔內的空氣和金屬液的氧化皮無法排出,而形成氧化夾渣。這些氧化皮可以通過設置集渣包排出,以免使氧化皮聚集在壓鑄件的型壁上。從圖4b中可以看出,鑄件的凸臺和棱角處有明顯的縮松、縮孔,且縮松、縮孔主要出現在缸體的4個棱角的壁厚最大處,與上述預測結果一致。這是由于在4個棱角和臺階周圍的壁厚較薄,散熱較快,凝固速度快,致使凸臺和棱角處得不到很好的補縮,從而造成缺陷的產生[6,7]。
圖4?。粒模茫保埠辖鹑毕?/font>
為減少縮孔等缺陷的出現,可以采取改善澆注系統、改變工藝參數等措施。
3、 工藝方案的改進
根據原方案的模擬結果及分析可知,鑄件有明顯的縮松、縮孔,且主要出現在壁厚較大且溫度過高的臺階處[6]。為此需降低凸臺和凸臺周圍的溫度差,加快凸臺和棱角處溫度的下降。由于原方案在冷卻時出現內澆口和橫澆道先冷卻的現象,因此,對內澆口和橫澆口進行改進,增加澆道的厚度,從而延緩冷卻時間;在缸體的4個棱角處和凸臺
周圍設置冷卻水道,通過高壓冷卻水對凸臺處的高溫金屬液進行冷卻,加快金屬液溫度的下降;同時為了排出型腔內的氣體、涂料殘渣以及增強金屬液的補縮能力,在缸體凸臺處增設溢流槽和排氣槽。改進后的工藝方案模型見圖5。以相同的工藝參數對改進后的模型進行模擬,產生的縮孔、縮松缺陷見圖6a。
圖5 改進工藝方案模擬
利用改進后的工藝方案,對不同的工藝參數進行模擬分析。設定澆注速度、澆注溫度和模具預熱溫度,方案1的3個參數分別為5m/s、700℃、100℃;方案2的3個參數分別為5m/s、660℃、100℃;方案3的3個參數分別為5m/s、660℃、180℃。對3種方案進行模擬,產生的缺陷位置和大小,見圖6b~圖6d。
圖6?。捶N工藝縮松、縮孔缺陷對比圖
由圖6可知,由于增設冷卻水道和溢流槽,與原工藝方案相比,缸體縮孔、縮松缺陷明顯減少。比較圖6b和6a可知,降低壓射速度能減少縮孔、縮松的產生。因為壓射速度過大,導致金屬液對型腔的沖擊加大,使金屬液粘附在型腔內,且型腔內的空氣不易排出從而導致缺陷的產生;比較圖6c與圖6b,縮松等缺陷減少,說明方案2的澆注溫度更合適,因為澆注溫度700℃對于鋁合金液相線溫度(518 ℃)而言相對較高,凝固時間較長,凝固收縮較大,鑄件組織晶粒粗大,容易產生縮孔、縮松等缺陷;圖6d中縮松、縮孔缺陷最少,說明適當增加鑄型的預熱溫度,防止了金屬液因為進入型腔后溫度突然降低而無法成形[7],從而減少缺陷的產生,在此方案條件下,幾乎無縮松、縮孔缺陷。
4 、結 語
預測了缸體在壓鑄時容易產生缺陷的位置。合理布置冷卻水道和溢流槽,降低壓射速度,提高鑄型預熱溫度,減少了卷氣,降低了金屬液氧化的可能性,減少了縮松、縮孔缺陷。
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